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【创新在一线】技改大王这样炼成!


来源:小九NBA直播在线观看高清    发布时间:2024-09-15 07:37:27

  走在中车戚墅堰研究所汽车零部件公司车间里,随处都有“刘云清劳模工作室”的印记:经过他们改造或重新研制的设备,有的精度提升70%,有的节能30%,有的生产效率提升一倍……

  刘云清,中车戚研所的首席技师,20年来,从设备维修到技改而至研制,他实现了自己职业生涯的华丽转身。

  1996年,刘云清到戚研所做了名维修工。最初接触机电维修工作,只有中专文化的他感到有些吃力,于是,不服输的他开始勤奋学习。

  向书本学,刘云清购置了一大堆业务书籍,认真研习理论知识;向师傅学,刘云清仔仔细细地观察师傅如何拆装设备,认真揣摩每一个细节。有段时间,公司引进了多台进口设备,一出故障就请外籍技术人员来解决,刘云清觉得这是个很好的学习机会,一下班就跑到修理设备现场。他凑在边上,一会儿递个扳手,一会儿送个钳子,一来二去,外籍技术员看刘云清这么勤快好学,就开始跟他交流一些东西。在这当中,刘云清的维修技术突飞猛进。

  通过业余时间的不断摸索、学习,刘云清成为维修班的技术骨干,一年后被提拔为维修班班长。3年后,他熟练掌握了机械、电气、液压、软件等数控设备的维修技能,并且维修水平跻身一流,多次主持日本、德国等发达国家设备的故障维修攻坚工作。

  刘云清对每件事物都喜欢弄个究竟。排除设备故障时,他总是通过仔仔细细地观察故障现象,找缺点,查资料,分析里面存在的共性问题。从理论到实践,再从实践到理论,他对各种设备的了解有了质的飞跃。随着维修设备种类的增多,范围的扩大,刘云清的经验越来越丰富,对不同机器设备的原理、结构、性能等也慢慢变得精通。

  渐渐地,当他发现设备设计得不太合理的地方,就会问自己:“能不能让它们变得更好?”

  2012年1月,一台日本进口的加工中心电路板发生故障,维修厂家称配件送到需要一个月,但样品订单第二天必须交货。刘云清临危受命,找到故障点后,做出个大胆决定:自己改造控制电路!通过改造控制电路板电路等非常规手段,电路板修好了,设备厂家技术人员看过后,连说不可思议。

  2013年8月,公司生产现场的刀具不知什么缘故频繁断裂。仔细研究刀具非正常断裂的机理后,刘云清通过对数控系统二次开发,另辟捷径地创新,成功改造了断刀检测装置。新的装置与原先的进口设备相比较,使用更方便、操作更简洁、维护成本更低,目前已在加工中心推广运用40台套,累计节约130多万元。

  随着戚研所产品的转型升级,公司的生产线越铺越广,生产的产品慢慢的升高、精、尖,刘云清的眼界也慢慢变得宽,自我挑战的难度慢慢的变大,他开始踏上研发之路。

  数控珩磨机是刘云清设计设备里的代表作品之一,这种机器原来都是进口的,不仅价格昂贵、维修成本高,最大的问题还在于生产的产品尺寸稳定性等满足不了客户要求。刘云清自动请缨搞研发,带队组成攻关小组,经过大量的研究分析和数千次的反复试验,终于研制出成本仅为进口设备四分之一,且具有多重安全控制、成品率高等诸多优点的数控珩磨机。现在,数控珩磨机的开发已进行到第四代,累计为公司节约设备采购费用近千万元,创造产值近亿元。

  2015年,公司以刘云清名字命名成立劳模创新工作室,配备10多名技术骨干,专门从事研发工作。至今,刘云清带领团队开展了20多项重点攻关项目,机器人高压清理洗涤机便是亮点之一。

  机器人高压清理洗涤机的诞生,源于某个客户对定制油泵壳清洁度、颗粒度的苛刻要求。为此,刘云清的小组成员当地考验查证了30多家供应商,通过交流和研发,历时一年半时间,最终开发出机器人高压清理洗涤机,为公司能够带来5000多万元的订单。目前,这台清洗机已清洗油泵壳11万余件,是国内唯一能够很好的满足客户要求的清洗设备。之后,他又研制出新型节能免维护液压系统、铸件委外自动点数系统、砂芯自动浸涂机等,为公司创造了过亿元的效益。

  “只有爱自己的工作,努力想把工作做好,做得更好,才会不断挑战和超越自我。”在刘云清看来,自己从一名普通维修工到“技改大王”,再到研发设备及系统的成功转身,只因为全身心投入,水到渠成而已。



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